Integrated Servo Motors & Linear Motions Supplier 

-Tel
86- 18761150726
-Whatsapp
86- 13218457319
-E-mail
ບ້ານ / ສູນຜະລິດຕະພັນ / ໄດເວີມໍເຕີ / Stepper Motor Driver / BFD7208S Digital Stepper Driver 0.1A - 7.2A 24- 75VDC ສໍາລັບ Nema 17-34 Stepper Motor

ກຳລັງໂຫຼດ

BFD7208S Digital Stepper Driver 0.1A - 7.2A 24- 75VDC ສໍາລັບ Nema 17-34 Stepper Motor

Micro Stepper Motor Driver:
● ເຕັກໂນໂລຊີ DSP 32-bit ໃໝ່
● ສຽງສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າສຸດ
● Built-in subdivision ສູງ
● ຟັງຊັນການປັບພາລາມິເຕີອັດຕະໂນມັດເມື່ອເປີດເຄື່ອງ
● ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ
● ປະຈຸບັນຫຼຸດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນເວລາພັກຜ່ອນ
●ສາມາດຂັບສອງໄລຍະ stepping motors ຂອງ 4, 6, 8 ສາຍ
● ການປ້ອນຂໍ້ມູນສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງການແຍກແສງ
● Built-in subdivision ສູງ
● ຄວາມຖີ່ຂອງການຕອບສະໜອງຂອງກໍາມະຈອນສາມາດບັນລຸເຖິງ 500KHz (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ 200KHz)
● ໄລຍະການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍຢູ່ລະຫວ່າງ 200 ຫາ 51200
● ມີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນເກີນ, ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາແລະ overcurrent
  • BFD7208S

  • BesFoc

  • 10 ຊິ້ນ

Availability:

ລາຍລະອຽດ:

BFD7208S ເປັນໄດເວີມໍເຕີ stepper ດິຈິຕອນໃຫມ່ໂດຍ JKONGMOTOR. ມັນຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການປະມວນຜົນດິຈິຕອນ 32-bit DSP ຫລ້າສຸດ. ສູດການຄິດໄລ່ຂອງການຄວບຄຸມຂັບຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີປະຈຸບັນຕົວແປທີ່ກ້າວຫນ້າແລະເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ກ້າວຫນ້າ. ໄດເວີມີຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍໃດໆພາຍໃນ 200 ~ 51200 ແລະມູນຄ່າປະຈຸບັນໃດໆໃນການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແອັບພລິເຄຊັນໃນໂອກາດສ່ວນໃຫຍ່. ຂໍຂອບໃຈກັບເຕັກໂນໂລຢີການຍ່ອຍຍ່ອຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຈຸນລະພາກ, ຜົນກະທົບຂອງ subdivision ສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງ subdivision ຕ່ໍາ. ການດໍາເນີນງານແມ່ນກ້ຽງແລະສິ່ງລົບກວນແມ່ນ ultra-ນ້ອຍພາຍໃຕ້ຕ່ໍາ, ຂະຫນາດກາງແລະຄວາມໄວສູງ. ໄດເວີປະສົມປະສານພາລາມິເຕີຟັງຊັນປັບອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງພາລາມິເຕີປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບມໍເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີໃຫ້ສູງສຸດ.


ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ເຫມາະສໍາລັບທຸກປະເພດຂອງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແກະສະຫລັກ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ເຄື່ອງຕັດ, ແສງ laser, plotter, ເຄື່ອງ cnc, ອຸປະກອນປະກອບອັດຕະໂນມັດ, ແລະອື່ນໆມັນໃຊ້ໄດ້ດີຫຼາຍໃນອຸປະກອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຄາດວ່າຈະມີສຽງລົບກວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະ peed ສູງ.


ຄຸນນະສົມບັດຂອງໄດເວີ BFD7208S:

  • ເຕັກໂນໂລຊີ DSP 32-bit ໃໝ່

  • ສຽງສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າສຸດ

  • ການກໍ່ສ້າງໃນ subdivision ສູງ

  • ຟັງຊັນການປັບຕົວພາລາມິເຕີອັດຕະໂນມັດເມື່ອເປີດເຄື່ອງ

  • ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຕົວ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​

  • ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ

  • ປະຈຸບັນອັດຕະໂນມັດຫຼຸດລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງ

  • ສາມາດຂັບສອງໄລຍະ stepping motors ຂອງ 4, 6, 8 ສາຍ

  • ການປ້ອນຂໍ້ມູນສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງການໂດດດ່ຽວ optical

  • ຄວາມຖີ່ຂອງການຕອບສະໜອງຂອງກຳມະຈອນສາມາດບັນລຸເຖິງ 500KHz (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ 200KHz)

  • ການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນແມ່ນສະດວກແລະສາມາດເລືອກລະຫວ່າງ 0.1 ຫາ 7.2A

  • ຊ່ວງການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍຢູ່ລະຫວ່າງ 200 ຫາ 51200

  • ມີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ overpressure, underpressure ແລະ overcurrent


Hybrid Stepper Motor ລາຍລະອຽດໄດເວີ:

ຍີ່ຫໍ້ ເບສໂຟກ
ຕົວແບບ BFD7208S
ປະເພດຄົນຂັບ ໄດເວີ Stepper
DC / AC DC
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ 24V - 75V
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ 0.1A - 7.2A
ການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍ 8 (400 - 40000)
ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ -20 - 80 ℃



ການນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມແລະຕົວກໍານົດການ

ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ ການເຮັດຄວາມເຢັນແບບທໍາມະຊາດຫຼືການບັງຄັບໃຫ້ອາກາດເຢັນ
ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ ໂອກາດ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ວາງ​ໄວ້​ຂ້າງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ອື່ນໆ​, ຄວນ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​, ຂີ້​ຝຸ່ນ​, ອາຍ​ແກ​ັ​ສ corrosive​, ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ໃຫຍ່​ເກີນ​ໄປ​ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​, ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ເຜົາ​ໄຫມ້​ແລະ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​.
ອຸນ​ຫະ​ພູມ -5℃~ +50℃
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 40 ~ 90% RH
ການສັ່ນສະເທືອນ 5.9m/s2MAX
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ -20 ℃ ~ 80 ℃​
ການນໍາໃຊ້ລະດັບຄວາມສູງ ຕ່ຳກວ່າ 1000 ແມັດ
ນ້ຳໜັກ ປະມານ 280 g


ຕົວຊີ້ວັດໄຟຟ້າ

ຄໍາແນະນໍາ

JKD7208S

ຕໍາ່ສຸດທີ່

ປົກກະຕິ

ສູງສຸດ

ໜ່ວຍ

ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ

0.1
- 7.2

ແຮງດັນຂາເຂົ້າ

24 48 75 VDC

ຄວບຄຸມສັນຍານການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນ

6 10 16 mA

ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບສັນຍານ 

4.5 5 28 VDC


ລາຍລະອຽດສັນຍານການໂຕ້ຕອບ:

ປັກໝຸດ ຟັງຊັນ
PUL ສັນຍານກໍາມະຈອນ
DIR ສັນຍານທິດທາງ
VCC ທິດທາງກໍາມະຈອນເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງພະລັງງານ
ENA- ເປີດໃຊ້ສັນຍານ
A+ ໄລຍະຂອງມໍເຕີ stepper
A- ໄລຍະຂອງມໍເຕີ stepper
B+ ໄລຍະ B  ຂອງມໍເຕີ stepper
ຂ- ໄລຍະ B  ຂອງມໍເຕີ stepper
GND
ການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານ DC: 0V
VDC ກະແສໄຟຟ້າ DC : 18 ~ 30V


ການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນ

1​) ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ເຮັດ​ວຽກ (dynamic​)​


ຜົນຜະລິດສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ


ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍໃນປະຈຸບັນ 

SW1 SW2 SW3

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຕົນ​ເອງ​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ[2.0A]

ເປີດ ເປີດ ເປີດ

ເມື່ອ SW1, SW2, SW3 ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປິດ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໂດຍຊອບແວ PC, ສູງສຸດ 7.2 A, ຄວາມລະອຽດ 0.1 A. ປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 2 A ໂດຍບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ.

3.08A 2.57A ປິດ ເປີດ ເປີດ
3.77A 3.14A ເປີດ ປິດ ເປີດ
4.45A

3.71A

ປິດ ປິດ ເປີດ

5.14A

4.28A ເປີດ ເປີດ ປິດ

5.83A

4.86A

ປິດ ເປີດ ປິດ

6.52A

5.43A

ເປີດ ປິດ ປິດ

7.20A

6.00A

ປິດ ປິດ ປິດ


2) ການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນຄົງທີ່

ປະຈຸບັນຄົງທີ່ສາມາດກໍານົດໂດຍ SW4 DIP switch settings, off ຫມາຍຄວາມວ່າປະຈຸບັນ static ຖືກກໍານົດເປັນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຈຸບັນ dynamic, on ຫມາຍຄວາມວ່າປະຈຸບັນ static ແລະ dynamic ປັດຈຸບັນແມ່ນຄືກັນ. SW4 ຄວນຖືກຕັ້ງໃຫ້ປິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີແລະໄດເວີ. ປະມານ 400ms ຫຼັງຈາກລົດໄຟກໍາມະຈອນຢຸດມັນຈະຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຈຸບັນ (60% ຂອງມູນຄ່າຕົວຈິງ), ຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລົງເປັນ 30% ທາງທິດສະດີ.


2. ການກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍ


ຂັ້ນຕອນ/rpm
SW5 SW6 SW7 SW8
400 ເປີດ ເປີດ ເປີດ ເປີດ
800 ປິດ ເປີດ ເປີດ ເປີດ
1600 ເປີດ ປິດ ເປີດ ເປີດ
3200 ປິດ ປິດ ເປີດ ເປີດ
6400 ເປີດ ເປີດ ປິດ ເປີດ
12800 ປິດ ເປີດ ປິດ ເປີດ
25600 ເປີດ ປິດ ປິດ ເປີດ
51200 ປິດ ປິດ ປິດ ເປີດ
1000
ເປີດ ເປີດ ເປີດ ປິດ
2000 ປິດ ເປີດ ເປີດ ປິດ
4000 ເປີດ ປິດ ເປີດ ປິດ
5000 ປິດ ປິດ ເປີດ ປິດ
8000 ເປີດ ເປີດ ປິດ ປິດ
10000 ປິດ ເປີດ ປິດ ປິດ
20000 ເປີດ ປິດ ປິດ ປິດ
40000 ປິດ ປິດ ປິດ ປິດ



BFD7208S Stepper Motor ຂະໜາດໄດເວີ:

JKD7208S



Nema 23 24 34 Digital Stepper Driver Manual:



1, ຖາມ: ມໍເຕີບໍ່ຫັນແລະບໍ່ມີແຮງບິດຖື:

     A: ① ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງດັນຜິດແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປ, ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືແກ້ໄຂສາຍໄຟຟ້າ.

         ② ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟມໍເຕີຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່, ຖ້າສາຍໄຟມໍເຕີບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟມໍເຕີຖືກຕ້ອງ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ແກ້ໄຂສາຍໄຟມໍເຕີ.

         ③ ບໍ່ວ່າສັນຍານການເປີດໃຊ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມໍເຕີບໍ່ເຮັດວຽກ.

         ④ ຕົວກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍຖືກຕ້ອງບໍ?

         ⑤ ພາຣາມິເຕີປັດຈຸບັນຖືກຕ້ອງບໍ?


2​, ຖາມ​: ມໍ​ເຕີ​ບໍ່​ໄດ້ rotate ແຕ່​ມີ​ແຮງ​ບິດ​ຖື​:

      A: ① ລໍາດັບໄລຍະຂອງສາຍມໍເຕີແມ່ນຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນສອງສາຍ.

          ② Pulse signal input ຜິດ​ພາດ​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກວດ​ສອບ​ສາຍ​ໄຟ​ກໍາ​ມະ​ຈອນ​.


3, ຖາມ: ແຮງບິດມໍເຕີແມ່ນນ້ອຍເກີນໄປ:

      A: ① ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໄລ​ຍະ​ແມ່ນ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ໄລ​ຍະ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັນ​ກັບ​ມໍ​ເຕີ​.

          ②​ການ​ເລັ່ງ​ແມ່ນ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ການ​ເລັ່ງ​

          ③​ຕັນ motor​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລະ​ບຽບ​ການ​ອອກ​ບັນ​ຫາ​ກົນ​ຈັກ​

          ④ ຂັບ​ແລະ motor mismatch​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທົດ​ແທນ​ການ​ຂັບ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​


4​, ຖາມ​: ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ມໍ​ເຕີ​:

      A: ① ລໍາດັບໄລຍະສາຍມໍເຕີແມ່ນຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນສອງສາຍ

          ②ສາຍມໍເຕີມີວົງຈອນຫັກ, ກວດສອບແລະເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ


5​, ຖາມ​: ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ການ​ປຸກ​ແມ່ນ​ເປີດ​:

     A: ① ສາຍມໍເຕີເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

         ② ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ສະ​ພາບ​ການ​ແຮງ​ດັນ​ເກີນ​ແລະ​ແຮງ​ດັນ​ໄຟ​ໃຕ້​ການ​

         ③ ມໍເຕີຫຼືໄດເວີເສຍຫາຍ


6​, ຖາມ​: ຕັນ​ການ​ເລັ່ງ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ​:

     A: ① ເວລາເລັ່ງສັ້ນ

         ② ແຮງບິດມໍເຕີນ້ອຍເກີນໄປ

         ③ ແຮງດັນຕໍ່າຫຼືປະຈຸບັນ


ທີ່ຜ່ານມາ: 
ຕໍ່ໄປ: 
ຜູ້ຜະລິດ Servo Motors & Linear Motions ທີ່ປະສົມປະສານຊັ້ນນໍາ
ຜະລິດຕະພັນ
ລິ້ງຄ໌
ສອບຖາມດຽວນີ້

© ສະ 2024 ຫງວນລິຂະສິດ Changzhou BESFOC MOTOR CO., LTD.