BFD7208S
BesFoc
10 ຊິ້ນ
| Availability: | |
|---|---|
ລາຍລະອຽດ:
BFD7208S ເປັນໄດເວີມໍເຕີ stepper ດິຈິຕອນໃຫມ່ໂດຍ JKONGMOTOR. ມັນຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການປະມວນຜົນດິຈິຕອນ 32-bit DSP ຫລ້າສຸດ. ສູດການຄິດໄລ່ຂອງການຄວບຄຸມຂັບຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີປະຈຸບັນຕົວແປທີ່ກ້າວຫນ້າແລະເຕັກໂນໂລຊີການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ກ້າວຫນ້າ. ໄດເວີມີຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ການສັ່ນສະເທືອນຂອງມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍໃດໆພາຍໃນ 200 ~ 51200 ແລະມູນຄ່າປະຈຸບັນໃດໆໃນການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແອັບພລິເຄຊັນໃນໂອກາດສ່ວນໃຫຍ່. ຂໍຂອບໃຈກັບເຕັກໂນໂລຢີການຍ່ອຍຍ່ອຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຈຸນລະພາກ, ຜົນກະທົບຂອງ subdivision ສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງ subdivision ຕ່ໍາ. ການດໍາເນີນງານແມ່ນກ້ຽງແລະສິ່ງລົບກວນແມ່ນ ultra-ນ້ອຍພາຍໃຕ້ຕ່ໍາ, ຂະຫນາດກາງແລະຄວາມໄວສູງ. ໄດເວີປະສົມປະສານພາລາມິເຕີຟັງຊັນປັບອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງພາລາມິເຕີປະຕິບັດງານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບມໍເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີໃຫ້ສູງສຸດ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ເຫມາະສໍາລັບທຸກປະເພດຂອງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງແກະສະຫລັກ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ເຄື່ອງຕັດ, ແສງ laser, plotter, ເຄື່ອງ cnc, ອຸປະກອນປະກອບອັດຕະໂນມັດ, ແລະອື່ນໆມັນໃຊ້ໄດ້ດີຫຼາຍໃນອຸປະກອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຄາດວ່າຈະມີສຽງລົບກວນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະ peed ສູງ.
ເຕັກໂນໂລຊີ DSP 32-bit ໃໝ່
ສຽງສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າສຸດ
ການກໍ່ສ້າງໃນ subdivision ສູງ
ຟັງຊັນການປັບຕົວພາລາມິເຕີອັດຕະໂນມັດເມື່ອເປີດເຄື່ອງ
ການຄວບຄຸມປັດຈຸບັນຕົວປ່ຽນແປງຫຼຸດຜ່ອນ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີ
ປະຈຸບັນອັດຕະໂນມັດຫຼຸດລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງ
ສາມາດຂັບສອງໄລຍະ stepping motors ຂອງ 4, 6, 8 ສາຍ
ການປ້ອນຂໍ້ມູນສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງການໂດດດ່ຽວ optical
ຄວາມຖີ່ຂອງການຕອບສະໜອງຂອງກຳມະຈອນສາມາດບັນລຸເຖິງ 500KHz (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈາກໂຮງງານ 200KHz)
ການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນແມ່ນສະດວກແລະສາມາດເລືອກລະຫວ່າງ 0.1 ຫາ 7.2A
ຊ່ວງການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍຢູ່ລະຫວ່າງ 200 ຫາ 51200
ມີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ overpressure, underpressure ແລະ overcurrent
| ຍີ່ຫໍ້ | ເບສໂຟກ |
| ຕົວແບບ | BFD7208S |
| ປະເພດຄົນຂັບ | ໄດເວີ Stepper |
| DC / AC | DC |
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າ | 24V - 75V |
| ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ | 0.1A - 7.2A |
| ການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍ | 8 (400 - 40000) |
| ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ | -20℃ - 80 ℃ |
ການນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມແລະຕົວກໍານົດການ
| ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ການເຮັດຄວາມເຢັນແບບທໍາມະຊາດຫຼືການບັງຄັບໃຫ້ອາກາດເຢັນ | |
| ການນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມ | ໂອກາດ | ບໍ່ສາມາດວາງໄວ້ຂ້າງອຸປະກອນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນອື່ນໆ, ຄວນຫຼີກເວັ້ນການຂີ້ຝຸ່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ອາຍແກັສ corrosive, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫຍ່ເກີນໄປແລະສະຖານທີ່ສັ່ນສະເທືອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີອາຍແກັສເຜົາໄຫມ້ແລະຂີ້ຝຸ່ນການນໍາໃຊ້. |
| ອຸນຫະພູມ | -5℃~ +50℃ | |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 40 ~ 90% RH | |
| ການສັ່ນສະເທືອນ | 5.9m/s2MAX | |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -20 ℃ ~ 80 ℃ | |
| ການນໍາໃຊ້ລະດັບຄວາມສູງ | ຕ່ຳກວ່າ 1000 ແມັດ | |
| ນ້ຳໜັກ | ປະມານ 280 g | |
ຕົວຊີ້ວັດໄຟຟ້າ
ຄໍາແນະນໍາ |
JKD7208S |
|||
ຕໍາ່ສຸດທີ່ |
ປົກກະຕິ |
ສູງສຸດ |
ໜ່ວຍ |
|
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ |
0.1 |
- | 7.2 | ກ |
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ |
24 | 48 | 75 | VDC |
ຄວບຄຸມສັນຍານການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນປະຈຸບັນ |
6 | 10 | 16 | mA |
ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບສັນຍານ |
4.5 | 5 | 28 | VDC |
| ປັກໝຸດ | ຟັງຊັນ |
| PUL | ສັນຍານກໍາມະຈອນ |
| DIR | ສັນຍານທິດທາງ |
| VCC | ທິດທາງກໍາມະຈອນເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງພະລັງງານ |
| ENA- | ເປີດໃຊ້ສັນຍານ |
| A+ | ໄລຍະຂອງມໍເຕີ stepper |
| A- | ໄລຍະຂອງມໍເຕີ stepper |
| B+ | ໄລຍະ B ຂອງມໍເຕີ stepper |
| ຂ- | ໄລຍະ B ຂອງມໍເຕີ stepper |
| GND |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານ DC: 0V |
| VDC | ກະແສໄຟຟ້າ DC : 18 ~ 30V |
ການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນ
1) ການຕັ້ງຄ່າປະຈຸບັນເຮັດວຽກ (dynamic)
ຜົນຜະລິດສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ |
ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍໃນປະຈຸບັນ |
SW1 | SW2 | SW3 | ການຕັ້ງຄ່າຕົນເອງໃນປະຈຸບັນ |
ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ[2.0A] |
ເປີດ | ເປີດ | ເປີດ | ເມື່ອ SW1, SW2, SW3 ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປິດ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ໂດຍຊອບແວ PC, ສູງສຸດ 7.2 A, ຄວາມລະອຽດ 0.1 A. ປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 2 A ໂດຍບໍ່ມີການຕັ້ງຄ່າ. |
|
| 3.08A | 2.57A | ປິດ | ເປີດ | ເປີດ | |
| 3.77A | 3.14A | ເປີດ | ປິດ | ເປີດ | |
| 4.45A | 3.71A |
ປິດ | ປິດ | ເປີດ | |
5.14A |
4.28A | ເປີດ | ເປີດ | ປິດ | |
5.83A |
4.86A |
ປິດ | ເປີດ | ປິດ | |
6.52A |
5.43A |
ເປີດ | ປິດ | ປິດ | |
7.20A |
6.00A |
ປິດ | ປິດ | ປິດ | |
2) ການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນຄົງທີ່
ປະຈຸບັນຄົງທີ່ສາມາດກໍານົດໂດຍ SW4 DIP switch settings, off ຫມາຍຄວາມວ່າປະຈຸບັນ static ຖືກກໍານົດເປັນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຈຸບັນ dynamic, on ຫມາຍຄວາມວ່າປະຈຸບັນ static ແລະ dynamic ປັດຈຸບັນແມ່ນຄືກັນ. SW4 ຄວນຖືກຕັ້ງໃຫ້ປິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງມໍເຕີແລະໄດເວີ. ປະມານ 400ms ຫຼັງຈາກລົດໄຟກໍາມະຈອນຢຸດມັນຈະຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຈຸບັນ (60% ຂອງມູນຄ່າຕົວຈິງ), ຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລົງເປັນ 30% ທາງທິດສະດີ.
2. ການກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍ
| ຂັ້ນຕອນ/rpm |
SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 400 | ເປີດ | ເປີດ | ເປີດ | ເປີດ |
| 800 | ປິດ | ເປີດ | ເປີດ | ເປີດ |
| 1600 | ເປີດ | ປິດ | ເປີດ | ເປີດ |
| 3200 | ປິດ | ປິດ | ເປີດ | ເປີດ |
| 6400 | ເປີດ | ເປີດ | ປິດ | ເປີດ |
| 12800 | ປິດ | ເປີດ | ປິດ | ເປີດ |
| 25600 | ເປີດ | ປິດ | ປິດ | ເປີດ |
| 51200 | ປິດ | ປິດ | ປິດ | ເປີດ |
| 1000 |
ເປີດ | ເປີດ | ເປີດ | ປິດ |
| 2000 | ປິດ | ເປີດ | ເປີດ | ປິດ |
| 4000 | ເປີດ | ປິດ | ເປີດ | ປິດ |
| 5000 | ປິດ | ປິດ | ເປີດ | ປິດ |
| 8000 | ເປີດ | ເປີດ | ປິດ | ປິດ |
| 10000 | ປິດ | ເປີດ | ປິດ | ປິດ |
| 20000 | ເປີດ | ປິດ | ປິດ | ປິດ |
| 40000 | ປິດ | ປິດ | ປິດ | ປິດ |

1, ຖາມ: ມໍເຕີບໍ່ຫັນແລະບໍ່ມີແຮງບິດຖື:
A: ① ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງດັນຜິດແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປ, ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືແກ້ໄຂສາຍໄຟຟ້າ.
② ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟມໍເຕີຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່, ຖ້າສາຍໄຟມໍເຕີບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟມໍເຕີຖືກຕ້ອງ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ແກ້ໄຂສາຍໄຟມໍເຕີ.
③ ບໍ່ວ່າສັນຍານການເປີດໃຊ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມໍເຕີບໍ່ເຮັດວຽກ.
④ ຕົວກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍຖືກຕ້ອງບໍ?
⑤ ພາຣາມິເຕີປັດຈຸບັນຖືກຕ້ອງບໍ?
2, ຖາມ: ມໍເຕີບໍ່ໄດ້ rotate ແຕ່ມີແຮງບິດຖື:
A: ① ລໍາດັບໄລຍະຂອງສາຍມໍເຕີແມ່ນຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນສອງສາຍ.
② Pulse signal input ຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບສາຍໄຟກໍາມະຈອນ.
3, ຖາມ: ແຮງບິດມໍເຕີແມ່ນນ້ອຍເກີນໄປ:
A: ① ການຕັ້ງຄ່າປັດຈຸບັນໄລຍະແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໄລຍະປັດຈຸບັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບມໍເຕີ.
②ການເລັ່ງແມ່ນໄວເກີນໄປ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າການເລັ່ງ
③ຕັນ motor, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລະບຽບການອອກບັນຫາກົນຈັກ
④ ຂັບແລະ motor mismatch, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດແທນການຂັບທີ່ເຫມາະສົມ
4, ຖາມ: ຄວາມຜິດພາດການຊີ້ນໍາມໍເຕີ:
A: ① ລໍາດັບໄລຍະສາຍມໍເຕີແມ່ນຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນສອງສາຍ
②ສາຍມໍເຕີມີວົງຈອນຫັກ, ກວດສອບແລະເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ
5, ຖາມ: ແສງສະຫວ່າງຕົວຊີ້ວັດການປຸກແມ່ນເປີດ:
A: ① ສາຍມໍເຕີເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
② ບໍ່ວ່າຈະມີສະພາບການແຮງດັນເກີນແລະແຮງດັນໄຟໃຕ້ການ
③ ມໍເຕີຫຼືໄດເວີເສຍຫາຍ
6, ຖາມ: ຕັນການເລັ່ງຂອງມໍເຕີ:
A: ① ເວລາເລັ່ງສັ້ນ
② ແຮງບິດມໍເຕີນ້ອຍເກີນໄປ
③ ແຮງດັນຕໍ່າຫຼືປະຈຸບັນ
© ສະ 2024 ຫງວນລິຂະສິດ Changzhou BESFOC MOTOR CO., LTD.