Integrated Servo Motors & Linear Motions Supplier 

-Tel
86- 18761150726
-Whatsapp
86- 13218457319
-E-mail

ກຳລັງໂຫຼດ

BFDM860H Nema34 86 Stepper Motor Driver

● ເຕັກໂນໂລຊີປະມວນຜົນດິຈິຕອລ 32-bit ຫລ້າສຸດ
● ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມແບບພິເສດຂອງຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະປ່ຽນແປງໄດ້
●ຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ, ການສັ່ນສະເທືອນຕ່ໍາຂອງມໍເຕີ, ການດໍາເນີນງານກ້ຽງ
● ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນຕໍ່າກວ່າ, ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແລະ ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນໄລຍະຫາເຟສ
● ເທກໂນໂລຍີການແບ່ງຍ່ອຍ microfine ໃນຕົວ
● ການຕັ້ງຄ່າການແບ່ງຍ່ອຍ (400~51200)
● ການເຮັດວຽກທີ່ລຽບງ່າຍດ້ວຍສຽງລົບກວນຕໍ່າ
● ການສືບທອດຂອງພາຣາມິເຕີ ຟັງຊັນການຕັ້ງລະບົບອັດຕະໂນມັດ
  • BFDM860H

  • ເບສໂຟກ

  • 10 ຊິ້ນ

ການເປີດເຄື່ອງມີໃຫ້:

BFDM860H ເປັນໄດເວີ stepper ດິຈິຕອລຢ່າງເຕັມສ່ວນທີ່ພັດທະນາດ້ວຍລະບົບການຄວບຄຸມ DSP ຂັ້ນສູງໂດຍອີງໃສ່ເທກໂນໂລຍີການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດ. ມັນງ່າຍທີ່ຈະໃຊ້ແລະມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບ 2-phase nema 34 hybrid motors stepper ກ້ຽງໂດຍມີຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍແລະສິ່ງລົບກວນ. ມັນເຮັດວຽກກັບ 24-80VAC ຫຼື 24-110VDC ແຮງດັນແລະສາມາດສະຫນອງສູງສຸດ 7.2A ໃນປະຈຸບັນສູງສຸດ. ລະບົບບັນລຸຄວາມກ້ຽງພິເສດ, ສະຫນອງແຮງບິດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ກໍາຈັດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບລະດັບກາງ. ການກໍານົດມໍເຕີອັດຕະໂນມັດແລະການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງໄວດ້ວຍມໍເຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄດອະນາລັອກແບບດັ້ງເດີມ, DM860H ເຮັດວຽກດ້ວຍສິ່ງລົບກວນຕ່ໍາ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບກວ່າ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ DM860H ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ.


ຄຸນນະສົມບັດຂອງໄດເວີ DM860H:

1. ການຄວບຄຸມປະຈຸບັນໂດຍສະເລ່ຍ, 2-phase sinusoidal output drive ໃນປັດຈຸບັນ

2. 8 ຊ່ອງຜົນຜະລິດໄລຍະການກໍານົດປະຈຸບັນ

3. Offline input terminal ຄໍາສັ່ງ

4. ແຮງບິດ hording ສູງພາຍໃຕ້ຄວາມໄວສູງ

5. ປະສິດທິພາບສູງ, ລາຄາຕໍ່າ

6. Opto-isolated ສັນຍານ I/O

7. Overvoltage, ພາຍໃຕ້ແຮງດັນ, overcorrect, ໄລຍະການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ

8. 15 ຊ່ອງຍ່ອຍຍ່ອຍແລະການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕະໂນມັດ idle-ປະຈຸບັນ

9. ແຮງບິດມໍເຕີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມໄວ, ແຕ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນ / ການປະຕິວັດ



Hybrid Stepper Motor ລາຍລະອຽດໄດເວີ:

ຍີ່ຫໍ້ ເບສໂຟກ
ຕົວແບບ BFDM860H
ປະເພດຄົນຂັບ Stepper Motor Driver
DC / AC
DC/AC
ມໍເຕີທີ່ເຫມາະສົມ 86mm Hybrid Stepper Motor
ແຮງດັນຂາເຂົ້າ 24 ~ 80VAC / 24 ~ 110VDC
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ 2.4 ~ 7.2A
ການຕັ້ງຄ່າຍ່ອຍ 16 (400 - 51200)
ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ -20 ~ +80 ℃​


ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​:

ແຮງດັນຂາເຂົ້າ 24~80VAC/24~110VDC
ປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ 2.4~7.2A (ສູງສຸດ)
ຄວາມຖີ່ຂອງກໍາມະຈອນ 0 ~ 100KHz
MicroSteps 16 MicroSteps
ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ -5 ~ 50 ℃​, ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​, ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ​ແລະ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ corrosive​
ສະພາບແວດລ້ອມການເກັບຮັກສາ -20 ~ + 80 ℃​, ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ແສງ​ແດດ​ໂດຍ​ກົງ​


ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ DIP Switch​:

SW1 SW2 SW3 ສູງສຸດ(A) RMS(A)
ເປີດ
ເປີດ ເປີດ 2.4 2.0
ປິດ ເປີດ ເປີດ 3.08 2.57
ເປີດ
ປິດ ເປີດ 3.77 3.14
ປິດ ປິດ ເປີດ 4.45 3.71
ເປີດ
ເປີດ ປິດ 5.14 4.28
ປິດ ເປີດ ປິດ 5.83 4.86
ເປີດ
ປິດ ປິດ 6.52 5.43
ປິດ ປິດ ປິດ 7.20 6.00

SW4: 'OFF' ແມ່ນມີຫນ້າທີ່ເຄິ່ງປະຈຸບັນ; 'ON' ແມ່ນບໍ່ມີຟັງຊັນເຄິ່ງປະຈຸບັນ.

ຟັງຊັນເຄິ່ງປະຈຸບັນຫມາຍຄວາມວ່າຫຼັງຈາກ 500ms ຂອງບໍ່ມີ stepping pulse, ຂັບໄລ່ກະແສໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດເປັນ 70% ຂອງປະຈຸບັນຜົນຜະລິດຈັດອັນດັບ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ motor ຈາກຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ.



ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຍ່ອຍ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​:

ກຳມະຈອນ
SW5 SW6 SW7 SW8
400 ເປີດ ເປີດ ເປີດ ເປີດ
800 ປິດ ເປີດ ເປີດ ເປີດ
1600 ເປີດ ປິດ ເປີດ ເປີດ
3200 ປິດ ປິດ ເປີດ ເປີດ
6400 ເປີດ ເປີດ ປິດ ເປີດ
12800 ປິດ ເປີດ ປິດ ເປີດ
25600 ເປີດ ປິດ ປິດ ເປີດ
51200
ປິດ ປິດ ປິດ ເປີດ


ກຳມະຈອນ
SW5 SW6 SW7 SW8
1000 ເປີດ ເປີດ ເປີດ ປິດ
2000 ປິດ ເປີດ ເປີດ ປິດ
4000 ເປີດ ປິດ ເປີດ ປິດ
5000 ປິດ ປິດ ເປີດ ປິດ
8000 ເປີດ ເປີດ ປິດ ປິດ
10000 ປິດ ເປີດ ປິດ ປິດ
20000 ເປີດ ປິດ ປິດ ປິດ
40000 ປິດ ປິດ ປິດ ປິດ


ຂະໜາດໄດເວີ Digital Stepper Motor:

dm542 ໄດເວີ microstep


1, ຖາມ: ມໍເຕີບໍ່ຫັນແລະບໍ່ມີແຮງບິດຖື:

     A: ① ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຮງດັນຜິດແມ່ນຕ່ໍາເກີນໄປ, ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼືແກ້ໄຂສາຍໄຟຟ້າ.

         ② ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟມໍເຕີຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່, ຖ້າສາຍໄຟມໍເຕີບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດເບິ່ງວ່າສາຍໄຟມໍເຕີຖືກຕ້ອງ, ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ແກ້ໄຂສາຍໄຟມໍເຕີ.

         ③ ບໍ່ວ່າສັນຍານການເປີດໃຊ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມໍເຕີບໍ່ເຮັດວຽກ.

         ④ ຕົວກໍານົດການແບ່ງຍ່ອຍຖືກຕ້ອງບໍ?

         ⑤ ພາຣາມິເຕີປັດຈຸບັນຖືກຕ້ອງບໍ?


2Q​: ມໍ​ເຕີ​ບໍ່​ໄດ້ rotate ແຕ່​ມີ​ແຮງ​ບິດ​ຖື​:

      A: ① ລໍາດັບໄລຍະຂອງສາຍມໍເຕີແມ່ນຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນສອງສາຍ.

          ② Pulse signal input ຜິດ​ພາດ​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກວດ​ສອບ​ສາຍ​ໄຟ​ກໍາ​ມະ​ຈອນ​.


3Q: ແຮງບິດມໍເຕີແມ່ນນ້ອຍເກີນໄປ:

      A: ① ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ໄລ​ຍະ​ແມ່ນ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ໄລ​ຍະ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທີ່​ສອດ​ຄ້ອງ​ກັນ​ກັບ​ມໍ​ເຕີ​.

          ②​ການ​ເລັ່ງ​ແມ່ນ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ການ​ເລັ່ງ​

          ③​ຕັນ motor​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລະ​ບຽບ​ການ​ອອກ​ບັນ​ຫາ​ກົນ​ຈັກ​

          ④ ຂັບ​ແລະ motor mismatch​, ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ທົດ​ແທນ​ການ​ຂັບ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​


4Q​: ການ​ຊີ້​ນໍາ​ມໍ​ເຕີ​ຜິດ​ພາດ​:

      A: ① ລໍາດັບໄລຍະສາຍມໍເຕີແມ່ນຜິດພາດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນສອງສາຍ

          ②ສາຍມໍເຕີມີວົງຈອນຫັກ, ກວດສອບແລະເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ


5Q​: ໄຟ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ປຸກ​ແມ່ນ​ເປີດ​:

     A: ① ສາຍມໍເຕີເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

         ② ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ສະ​ພາບ​ການ​ແຮງ​ດັນ​ເກີນ​ແລະ​ແຮງ​ດັນ​ໄຟ​ໃຕ້​ການ​

         ③ ມໍເຕີຫຼືໄດເວີເສຍຫາຍ


6Q​: ຕັນ​ການ​ເລັ່ງ​ຂອງ​ມໍ​ເຕີ​:

     A: ① ເວລາເລັ່ງສັ້ນ

         ② ແຮງບິດມໍເຕີນ້ອຍເກີນໄປ

         ③ ແຮງດັນຕໍ່າຫຼືປະຈຸບັນ


ທີ່ຜ່ານມາ: 
ຕໍ່ໄປ: 
ຜູ້ຜະລິດ Servo Motors & Linear Motions ທີ່ປະສົມປະສານຊັ້ນນໍາ
ຜະລິດຕະພັນ
ລິ້ງຄ໌
ສອບຖາມດຽວນີ້

© ສະ 2024 ຫງວນລິຂະສິດ Changzhou BESFOC MOTOR CO., LTD.