Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະບົບມໍເຕີ Brushless DC (BLDC) ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ຫຸ່ນຍົນ, AGVs, AMRs, ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນ semiconductor, ເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ. ການເລືອກອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດເກຍທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຫນຶ່ງໃນການຕັດສິນໃຈອອກແບບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ ຜົນຜະລິດຂອງແຮງບິດ, ຄວາມໄວ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ, ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນ, ການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວົງຈອນຊີວິດໂດຍລວມ..
ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມການຫຼຸດຜ່ອນເກຍມັກຈະຖືກເບິ່ງວ່າເປັນວິທີທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ຈະຄູນແຮງບິດແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື, ມີຈຸດທີ່ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງກວ່າຈະສ້າງຂໍ້ເສຍຫຼາຍກ່ວາຜົນປະໂຫຍດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຂອບເຂດນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ທີ່ຊອກຫາການປະຕິບັດລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ເພີ່ມແຮງບິດຜົນຜະລິດ.
A gearbox ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວການຫມຸນຂອງມໍເຕີໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນ torque ຢູ່ shaft ຜົນຜະລິດ. ຄວາມສໍາພັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງກົງໄປກົງມາ:
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນ = ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຕ່ໍາ
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນ = ແຮງບິດຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນ = ການຫຼຸດຜ່ອນ inertia ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ຕົວຢ່າງ:
ອັດຕາສ່ວນເກຍ |
ຄວາມໄວຜົນຜະລິດ |
ແຮງບິດອອກ |
|---|---|---|
5:1 |
ປານກາງ |
ປານກາງ |
20:1 |
ຕ່ໍາກວ່າ |
ສູງກວ່າ |
100:1 |
ຕໍ່າຫຼາຍ |
ສູງຫຼາຍ |
ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນປະກົດວ່າເປັນປະໂຫຍດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູນເສຍກົນຈັກ, backlash, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ຈໍາກັດການປະຕິບັດແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະການພິຈາລະນາປະສິດທິພາບທີ່ສັບສົນສົມຜົນ.
|
|
|
|
|
|
ການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເກຍແມ່ນຍຸດທະສາດທົ່ວໄປສໍາລັບການເພີ່ມແຮງບິດຜົນຜະລິດໃນລະບົບມໍເຕີ BLDC. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນອກເຫນືອຈາກຈຸດທີ່ແນ່ນອນ, ຜົນປະໂຫຍດເລີ່ມຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ເຫມາະສົມບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສູງທີ່ສຸດທີ່ມີ — ມັນເປັນອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົມດູນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ ແຮງບິດ, ຄວາມໄວ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບ..
ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນອາດເປັນຜົນຕອບແທນເມື່ອມັນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ:
ປະສິດທິພາບກົນຈັກຫຼຸດລົງ
ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ
ການເລັ່ງຊ້າລົງ ແລະເວລາຕອບສະໜອງ
ເພີ່ມທະວີການ backlash ກ່ອງເກຍ
ຕ່ໍາສຸດຄວາມໄວຜົນຜະລິດສູງສຸດ
ການສວມໃສ່ກົນຈັກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ການປັບ servo ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະບົບທີ່ສູງຂຶ້ນ
ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງບິດເພີ່ມເຕີມບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນຂອງການປະນີປະນອມໃນການປະຕິບັດລະບົບໂດຍລວມ.
ວິສະວະກອນຄວນປະເມີນວ່າກ່ອງເກຍມີຂະໜາດໃຫຍ່ບໍໂດຍການຕິດຕາມກວດກາຕົວຊີ້ວັດຕໍ່ໄປນີ້:
ປ້າຍເຕືອນ |
ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ |
|---|---|
ການຕອບສະໜອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ |
ການຜະລິດເຄື່ອງຈັກຫຼຸດລົງ |
ອຸນຫະພູມກ່ອງເກຍຫຼາຍເກີນໄປ |
ປະສິດທິພາບຕ່ໍາແລະອາຍຸການສັ້ນກວ່າ |
backlash ສັງເກດເຫັນ |
ຫຼຸດລົງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ |
ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຈໍາກັດ |
ຄວາມບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຮອບວຽນ |
ການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ |
ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງ Servo |
ການປັບແຕ່ງຍາກ ແລະຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ດີ |
ຖ້າອາການເຫຼົ່ານີ້ປະກົດຂຶ້ນຫຼາຍ, ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ເລືອກອາດຈະສູງກວ່າຄວາມຈໍາເປັນ.
ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນເພີ່ມແຮງບິດຜົນຜະລິດ, ແຕ່ພວກມັນຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວກໍານົດການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ.
ຜົນກະທົບອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນ |
ຜົນໄດ້ຮັບ |
|---|---|
ການຄູນແຮງບິດຫຼາຍ |
ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ |
ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຕ່ໍາ |
ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລະອຽດອ່ອນໄວ |
ໄລຍະເກຍເພີ່ມເຕີມ |
ການສູນເສຍ friction ເພີ່ມຂຶ້ນ |
ການຫຼຸດຜ່ອນ inertia ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ |
ການຄວບຄຸມມໍເຕີງ່າຍຂຶ້ນໃນບາງກໍລະນີ |
ອົງປະກອບກົນຈັກເພີ່ມເຕີມ |
backlash ສູງຂຶ້ນແລະທ່າແຮງການສວມໃສ່ |
ລະບົບມໍເຕີ BLDC ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບດີຈະດຸ່ນດ່ຽງປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງບິດສູງສຸດຢ່າງດຽວ.
ລະບົບຍົກໄຟຟ້າ
ຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ
ຕາຕະລາງດັດສະນີ Rotary
ອຸປະກອນຈັດຕໍາແໜ່ງງານໜັກ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງແຮງບິດຫຼາຍກວ່າຄວາມໄວແລະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ລະບົບຂັບ AGV ແລະ AMR
ຫຸ່ນຍົນເລືອກແລະສະຖານທີ່
ອຸປະກອນ semiconductor
ເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່
ລະບົບອັດຕະໂນມັດຄວາມໄວສູງ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງໄວ, ການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນ, ແລະການດໍາເນີນການທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປາຖະຫນາຫນ້ອຍເກີນໄປ.
ແທນທີ່ຈະຖາມວ່າ, 'ກະເປົ໋າເກຍໃຫ້ແຮງບິດເທົ່າໃດ?' , ວິສະວະກອນຄວນຖາມວ່າ:
ຄວາມໄວຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງ?
ຕ້ອງການຄວາມເລັ່ງໃດ?
ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງຫຼາຍປານໃດ?
ຕ້ອງບັນລຸເປົ້າໝາຍປະສິດທິພາບອັນໃດ?
ວົງຈອນຫນ້າທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນຫຍັງ?
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, backlash, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ແລະການສວມໃສ່ກົນຈັກ.
ໃນລະບົບມໍເຕີ BLDC ສ່ວນໃຫຍ່, ການຫຼຸດຜ່ອນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຢຸດເຊົາການເພີ່ມມູນຄ່າໃນເວລາທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງບິດແມ່ນເກີນໂດຍການສູນເສຍປະສິດທິພາບ, ຄວາມໄວ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະການປະຕິບັດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວການປະສົມປະສານທີ່ສົມດູນຂອງຂະຫນາດມໍເຕີແລະການຫຼຸດຜ່ອນເກຍແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງດຽວ.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
ເພົາ |
ທີ່ຢູ່ອາໃສຢູ່ປາຍຍອດ |
ແມ່ທ້ອງ Gearbox |
Planetary Gearbox |
Screw ນໍາ |
|
|
|
|
|
Linear Motion |
ບານ Screw |
ເບກ |
IP-ລະດັບ |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Aluminum Pulley |
ເຂັມຂັດ |
ດ່ຽວ D Shaft |
ຮູຂຸມຂົນ |
Pulley ພາດສະຕິກ |
ເກຍ |
|
|
|
|
|
|
Knurling |
Hobbing Shaft |
Screw Shaft |
ຮູຂຸມຂົນ |
Double D Shaft |
ປຸ່ມກົດ |
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຖືກມອງຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງກ່ອງເກຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງແມ່ນການສູນເສຍປະສິດທິພາບ.
ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງເກຍແນະນໍາ friction ລະຫວ່າງ:
ແຂ້ວເກຍ
ລູກປືນ
ນໍ້າມັນເຄື່ອງ
ປະທັບຕາ
ເມື່ອອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ປົກກະຕິແລ້ວໄລຍະເກຍເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນ.
ປະສິດທິພາບຂອງກ່ອງເກຍທົ່ວໄປ:
ປະເພດກ່ອງເກຍ |
ປະສິດທິພາບຂັ້ນຕອນດຽວ |
|---|---|
Planetary Gearbox |
95%–98% |
Spur Gearbox |
94%–97% |
Helical Gearbox |
94%–98% |
ແມ່ທ້ອງ Gearbox |
50%–90% |
ຕົວຢ່າງ:
ໄລຍະດາວເຄາະດຽວ: ~97%
ສອງຂັ້ນຕອນ: ~94%
ສາມຂັ້ນຕອນ: ~91%
ສີ່ຂັ້ນຕອນ: ~88%
ເຖິງແມ່ນວ່າມໍເຕີອາດຈະສົ່ງ torque ພຽງພໍ, ພະລັງງານຫຼາຍຈະສູນເສຍເປັນຄວາມຮ້ອນ, ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ.
ໃນ AGVs ທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ, ຫຸ່ນຍົນມືຖື, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເວລາແລ່ນສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມເພີ່ມຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລັ່ງແລະ deceleration ຢ່າງໄວວາ.
ການຫຼຸດເກຍສູງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ:
ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວ
ການຕອບສະໜອງການເຄື່ອນໄຫວ
ເວລາທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ການປະຕິບັດເວລາຮອບວຽນ
ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອງເກຍຈະຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດ inertia ທີ່ສະທ້ອນໂດຍມໍເຕີ, ການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບມີຄວາມຮູ້ສຶກຊ້າລົງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ:
ຫຸ່ນຍົນເລືອກແລະສະຖານທີ່
ຕົວຈັດການ semiconductor
ຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື
ລະບົບການປະກອບຄວາມແມ່ນຍໍາ
ມັກຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕອບສະຫນອງແບບເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າແຮງບິດສູງສຸດ.
ອັດຕາສ່ວນເກຍເກຍທີ່ສູງເກີນໄປອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງບັນລຸໂປຣໄຟລການເລັ່ງທີ່ຕ້ອງການ, ໃນທີ່ສຸດການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຜ່ານ.
Backlash ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເປັນລ່ຽມທີ່ເກີດຂື້ນລະຫວ່າງແຂ້ວເກຍ meshing ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງ torque ເລີ່ມຕົ້ນ.
ເມື່ອອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ:
ເພີ່ມໄລຍະເກຍເພີ່ມເຕີມ
ມີການແນະນຳຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເກຍເພີ່ມເຕີມ
ຜົນຕອບແທນສະສົມເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອງເກຍດາວເຄາະພຣີມຽມສາມາດສະແດງຜົນຕອບແທນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ຄ່າປົກກະຕິ:
ຫ້ອງຮຽນເກຍ |
Backlash |
|---|---|
ມາດຕະຖານ |
15–30 arc-ນາທີ |
ຄວາມຊັດເຈນ |
5–10 arc-ນາທີ |
Ultra-Precision |
<3 arc-ນາທີ |
ໃນລະບົບອັດຕາສ່ວນສູງ, backlash ອາດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງທິດທາງ.
ນີ້ແມ່ນບັນຫາໂດຍສະເພາະສໍາລັບ:
ອຸປະກອນ CNC
ການຈັດການ wafer semiconductor
ຫຸ່ນຍົນວິໄສທັດນໍາພາ
ລະບົບການຈັດຕໍາແຫນ່ງທາງການແພດ
ເວທີການກວດກາ
ໃນເວລາທີ່ການຈັດຕໍາແຫນ່ງຄວາມແມ່ນຍໍາເປັນຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍ, ການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດປະນີປະນອມຄວາມຖືກຕ້ອງ.
ການສູນເສຍກົນຈັກພາຍໃນກ່ອງເກຍແມ່ນປ່ຽນໂດຍກົງເປັນຄວາມຮ້ອນ.
ເມື່ອອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ:
Friction ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມກົດດັນຂອງການລະບາຍນ້ໍາເພີ່ມຂຶ້ນ
ການໂຫຼດແບກຫາບເຕີບໂຕ
ອຸນຫະພູມພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບທາງລົບ:
ຊີວິດຂອງນໍ້າມັນ
ອາຍຸຍືນ
Gear ແຂ້ວສວມ
ປະສິດທິພາບມໍເຕີ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດລ້ອມບ່ອນທີ່ຄວາມເຢັນຈໍາກັດ, ກ່ອງເກຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງອາດຈະກາຍເປັນຄໍຂວດຄວາມຮ້ອນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນລໍາລຽງ, ລະບົບການຂົນສົ່ງອຸດສາຫະກໍາ, ແລະສາງອັດຕະໂນມັດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະກັບບັນຫານີ້.
ກ່ອງເກຍທີ່ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຄູນແຮງບິດສູງມີປະສົບການການໂຫຼດພາຍໃນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:
ເມື່ອຍແຂ້ວເກຍ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແບ
ການລະລາຍນໍ້າມັນ
ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນ
ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອງເກຍດາວເຄາະພຣີມຽມຖືກອອກແບບເພື່ອອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ແຕ່ການໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຫຼຸດລົງທີ່ສຸດມັກຈະເລັ່ງກົນໄກການສວມໃສ່.
ນີ້ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ:
ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ
ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການເລືອກມໍເຕີ BLDC ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເລັກນ້ອຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນເກຍຕ່ໍາ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ຍາວນານແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ທຸກໆແອັບພລິເຄຊັນມີລະດັບຄວາມໄວການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ.
ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນສູງຈໍາກັດຄວາມໄວ shaft ຜົນຜະລິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຕົວຢ່າງ:
ຄວາມໄວມໍເຕີ |
ອັດຕາສ່ວນເກຍ |
ຄວາມໄວຜົນຜະລິດ |
|---|---|---|
3000 RPM |
10:1 |
300 RPM |
3000 RPM |
50:1 |
60 RPM |
3000 RPM |
100:1 |
30 RPM |
ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນສຸມໃສ່ການຄິດໄລ່ແຮງບິດຕົ້ນຕໍແລະເບິ່ງຂ້າມຄວາມຕ້ອງການຄວາມໄວໃນອະນາຄົດ.
ຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະເປັນລະບົບທີ່ສາມາດສ້າງແຮງບິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງແຕ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຜະລິດໄດ້.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ:
ລະບົບລໍາລຽງ
ຍານພາຫະນະນໍາພາອັດຕະໂນມັດ
ຫຸ່ນຍົນໂທລະສັບມືຖື
ອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່
ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສົມປະສານທີ່ສົມດູນຂອງຄວາມໄວແລະແຮງບິດ.
ການຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຈໍາກັດຜົນຜະລິດໄດ້.
ມໍເຕີ BLDC ທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍເຊີໂວເວີແມ່ນຂຶ້ນກັບການສົ່ງຄໍາຕິຊົມທີ່ຊັດເຈນ.
ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດແນະນໍາ:
ການປະຕິບັດຕາມ
ບັນຫາຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງ torsional
resonance ກົນຈັກ
ຄວບຄຸມການຊັກຊ້າ
ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການປັບ servo ສັບສົນ.
ອາການອາດຈະປະກອບມີ:
Oscillation
ເກີນ
ພຶດຕິກໍາການລ່າສັດ
ເວລາການແກ້ໄຂທີ່ຍາວກວ່າ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ້າວຫນ້າ, ອັດຕາສ່ວນເກຍຕ່ໍາມັກຈະໃຫ້ຄຸນລັກສະນະການຄວບຄຸມທີ່ເຫນືອກວ່າແລະຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບກວ່າ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ເສຍ, ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນສູງຍັງຄົງມີຄຸນຄ່າໃນການນໍາໃຊ້ສະເພາະ.
ຕົວຢ່າງລວມມີ:
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການແຮງບິດສູງທີ່ສຸດໃນຄວາມໄວຕ່ໍາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຕົວຢ່າງ:
hoists ໄຟຟ້າ
ກົນໄກຍົກ
ຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ
ກ່ອງເກຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງຊ່ວຍຮັກສາຕໍາແຫນ່ງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ.
ຕົວຢ່າງ:
ລະບົບຄວບຄຸມວາວ
ລະບົບຕິດຕາມແສງຕາເວັນ
ເວທີການຈັດຕໍາແຫນ່ງອຸດສາຫະກໍາ
ກ່ອງເກຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນໃຊ້ມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການແຮງບິດ.
ຕົວຢ່າງ:
ອຸປະກອນການແພດ
ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດແບບພົກພາ
ຂໍ້ຕໍ່ຫຸ່ນຍົນກະທັດຮັດ
ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບ, ຄວາມໄວແລະຄວາມແມ່ນຍໍາຍັງຄົງເປັນທີ່ຍອມຮັບ.
ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສົມບູນແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຄູນແຮງບິດເທົ່ານັ້ນ.
ປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ຄິດໄລ່:
ແຮງບິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ແຮງບິດສູງສຸດ
ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ
ຫຼີກລ້ຽງການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ເກີນໄປເພື່ອຄວາມປອດໄພດ້ານຂອບ.
ຢືນຢັນ:
ຄວາມໄວການເຮັດວຽກປົກກະຕິ
ຄວາມໄວການເຮັດວຽກສູງສຸດ
ຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ
ພິຈາລະນາ:
ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ການດໍາເນີນງານແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ຮອບວຽນເລີ່ມຕົ້ນ-ຢຸດເລື້ອຍໆ
ປະເມີນ:
ຄວາມຕ້ອງການ backlash
ຄວາມຕ້ອງການເຮັດຊ້ຳ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ Servo
ວິເຄາະ:
ການບໍລິໂພກຫມໍ້ໄຟ
ການບໍລິໂພກພະລັງງານ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ເຫມາະສົມບັນລຸເປົ້າຫມາຍການປະຕິບັດທັງຫມົດພ້ອມໆກັນແທນທີ່ຈະເພີ່ມພາລາມິເຕີດຽວສູງສຸດ.
ກ່ອງເກຍ Planetary ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດສໍາລັບ ລະບົບມໍເຕີ BLDC . ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າແຈກຢາຍການໂຫຼດໃນທົ່ວຫຼາຍ planetary gears, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສະຫນອງ ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຮງບິດສູງ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດ, backlash ຕ່ໍາ, ແລະຊີວິດການບໍລິການຍາວ . ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອງເກຍດາວເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດຖືກນໍາໃຊ້.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບເທກໂນໂລຍີເກຍແບບດັ້ງເດີມ, ກ່ອງເກຍດາວເຄາະມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ:
ຄວາມອາດສາມາດສົ່ງແຮງບິດສູງ
ການອອກແບບກະທັດຮັດແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ
ປະສິດທິພາບກົນຈັກສູງ (ປົກກະຕິ 90-98%)
ຕົວເລືອກ backlash ຕ່ໍາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຊັດເຈນ
ການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວເກຍຫຼາຍ
ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວ
ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວກ້ຽງແລະຫມັ້ນຄົງ
ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ກ່ອງເກຍດາວເຄາະເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ:
ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ
AGVs ແລະ AMRs
ຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື
ອຸປະກອນການແພດ
ເຄື່ອງຈັກ semiconductor
ລະບົບການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຈັດການວັດສະດຸ
ການບັນລຸອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງຂຶ້ນປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນຂອງເກຍເພີ່ມເຕີມ.
ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນ |
ຈໍານວນປົກກະຕິຂອງຂັ້ນຕອນ |
|---|---|
3:1–10:1 |
ໄລຍະດຽວ |
15:1–30:1 |
ສອງຂັ້ນຕອນ |
40:1–100:1 |
ສາມຂັ້ນຕອນ |
ສູງກວ່າ 100:1 |
ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ |
ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມເພີ່ມທະວີຄູນແຮງບິດ, ມັນຍັງແນະນໍາ:
ການສູນເສຍ friction ຫຼາຍ
ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ການສະສົມ backlash ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໂດຍລວມ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຂະໜາດກ່ອງເກຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ
ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນກໍາໄລຂອງການປະຕິບັດໄດ້ກາຍເປັນຫນ້ອຍລົງ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ເສຍກາຍເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນຫຼາຍ.
ແມ້ແຕ່ກະເປົ໋າດາວເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກໍ່ປະສົບກັບການສູນເສຍສະສົມເມື່ອມີຂັ້ນຕອນເພີ່ມ.
ການຕັ້ງຄ່າ Gearbox |
ປະສິດທິພາບທົ່ວໄປ |
|---|---|
ໄລຍະດຽວ |
95–98% |
ສອງຂັ້ນຕອນ |
92–96% |
ສາມຂັ້ນຕອນ |
88–94% |
ສີ່ຂັ້ນຕອນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ |
ຕ່ໍາກວ່າ 90% ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ |
ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟເຊັ່ນ AGVs, ຫຸ່ນຍົນມືຖື, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ການສູນເສຍປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານແລະເວລາປະຕິບັດງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ກ່ອງເກຍ Planetary ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ backlash ຕ່ໍາ, ແຕ່ backlash ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຂັ້ນຕອນຂອງເກຍເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ.
ການຕອບສະໜອງໄວຂຶ້ນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ
ປະສິດທິພາບ servo ດີກວ່າ
ຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສູນເສຍໄປ
ຜົນຕອບແທນສະສົມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ຄວາມຜິດພາດການຈັດຕໍາແຫນ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດເລື້ມຄືນ
ການປັບແຕ່ງການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍາກກວ່າ
ນີ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ:
ການຈັດການ wafer semiconductor
ເຄື່ອງຈັກ CNC
ລະບົບກວດກາ optical
ຫຸ່ນຍົນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ
ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕໍາແໜ່ງລະດັບໄມໂຄຣນ, ການຫຼຸດເກຍຫຼາຍເກີນໄປສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໂດຍລວມ.
ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄຫມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລັ່ງແລະການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດ:
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຜົນຜະລິດ
ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໃຊ້ເວລາການແກ້ໄຂ
ການຕອບສະ ໜອງ ຂອງລະບົບຊ້າ
ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫຸ່ນຍົນຮ່ວມກັນໂດຍໃຊ້ 100: 1 ເກຍອາດຈະສ້າງແຮງບິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຕອບສະຫນອງຊ້າກວ່າລະບົບດຽວກັນໂດຍໃຊ້ອັດຕາສ່ວນ 20: 1 ຫຼື 30: 1 ຈັບຄູ່ກັບມໍເຕີ BLDC ຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ.
ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວມັກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອັດຕາສ່ວນເກຍປານກາງຫຼາຍກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງ.
ເມື່ອອັດຕາສ່ວນເກຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສູນເສຍກົນຈັກພາຍໃນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງນໍ້າມັນ
ການສວມໃສ່
ເມື່ອຍແຂ້ວເກຍ
ຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການບໍລິການ
ໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປສາມາດກາຍເປັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປິດລ້ອມຫຼືລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ.
ເກຍເກຍທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາລວມກັບມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່ມັກຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ທົນທານແລະປະຫຍັດພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ.
ອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແຕ່ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປ:
ປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ |
ຊ່ວງອັດຕາສ່ວນທີ່ແນະນຳ |
|---|---|
ອັດຕະໂນມັດຄວາມໄວສູງ |
3:1–10:1 |
ຫຸ່ນຍົນ ແລະລະບົບ Servo |
5:1–30:1 |
ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ |
10:1–50:1 |
ການຈັດຕໍາແໜ່ງງານໜັກ |
30:1–100:1 |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດຂອງແຮງບິດສູງ |
ສູງກວ່າ 100:1 (ດ້ວຍການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງ) |
ຊ່ວງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍດຸ່ນດ່ຽງຜົນຜະລິດແຮງບິດ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມໄວ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງຫຼາຍອາດຈະຍັງເໝາະສົມໃນສະຖານະການສະເພາະ:
ອຸປະກອນຍົກຫນັກ
ຕົວກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກໍາ
ລະບົບອັດຕະໂນມັດວາວ
ກົນໄກການຕິດຕາມແສງຕາເວັນ
ອຸປະກອນຈັດຕໍາແໜ່ງຄວາມໄວສູງ
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ແຮງບິດສູງສຸດແລະຄວາມສາມາດຖືມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄວາມໄວຫຼືການຕອບສະຫນອງແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ກ່ອງເກຍ Planetary ສະເຫນີການປະສົມປະສານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ ປະສິດທິພາບ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນ, ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຮງບິດ , ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການແກ້ໄຂກ່ອງເກຍທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບລະບົບມໍເຕີ BLDC ສ່ວນໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສະເຫມີ. ເມື່ອອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ, ການສະທ້ອນ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດການຕອບສະຫນອງກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາແລະອັດຕະໂນມັດສ່ວນໃຫຍ່, ອັດຕາສ່ວນຂອງເກຍດາວເຄາະປານກາງທີ່ຈັບຄູ່ກັບມໍເຕີ BLDC ທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການປະຕິບັດ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ.
ການເລືອກອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງເກີນໄປສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາການປະຕິບັດທີ່ມັກຈະຜິດພາດສໍາລັບມໍເຕີ, ຕົວຄວບຄຸມ, ຫຼືບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງຂຶ້ນເພີ່ມແຮງບິດຜົນຜະລິດ, ພວກເຂົາຍັງສາມາດສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ຄວາມໄວ, ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ອັດຕາສ່ວນຂອງເກຍອາດຈະສູງກວ່າຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບມໍເຕີ BLDC.
ຫນຶ່ງໃນອາການທໍາອິດຂອງການຫຼຸດລົງເກີນແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຊ້າ.
ການເລັ່ງຊ້າໆແລະຊ້າ
ເວລາຮອບວຽນຍາວກວ່າ
ການຕອບໂຕ້ຊັກຊ້າຕໍ່ຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມ
ການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ
ອັດຕາສ່ວນເກຍສູງເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າແຮງບິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ລະບົບອາດຈະຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມອັດຕະໂນມັດແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ຫຸ່ນຍົນເລືອກແລະສະຖານທີ່
ເຄື່ອງຈັກຫຸ້ມຫໍ່
AGVs ແລະ AMRs
ອຸປະກອນປະກອບຄວາມໄວສູງ
ກ່ອງເກຍທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປມັກຈະສະແດງເຖິງການສູນເສຍກົນຈັກຫຼາຍເກີນໄປ.
ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກ່ອງເກຍກາຍເປັນຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນເພີ່ມຂຶ້ນ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງນໍ້າມັນ
ການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ
ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງເກຍ, ສ້າງ friction ເພີ່ມເຕີມລະຫວ່າງເກຍ, bearings, ແລະປະທັບຕາ. ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ.
ອາຍຸກ່ອງເກຍສັ້ນລົງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໂດຍລວມ
ເຄື່ອງຈັກທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອບັນລຸຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກຂອງເປົ້າໝາຍອາດຈະເກີນເກຍ.
ຄວາມບໍ່ສາມາດບັນລຸ RPM ທີ່ຕ້ອງການ
ອັດຕາການຜະລິດຫຼຸດລົງ
ຈຳກັດຄວາມໄວໃນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ
ຄວາມໄວມໍເຕີ |
ອັດຕາສ່ວນເກຍ |
ຄວາມໄວຜົນຜະລິດ |
|---|---|---|
3000 RPM |
10:1 |
300 RPM |
3000 RPM |
50:1 |
60 RPM |
3000 RPM |
100:1 |
30 RPM |
ເມື່ອອັດຕາສ່ວນເກຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມໄວຜົນຜະລິດທີ່ມີຢູ່ຫຼຸດລົງຕາມອັດຕາສ່ວນ.
Backlash ກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນເມື່ອມີຂັ້ນຕອນຂອງກ່ອງເກຍເພີ່ມເຕີມ.
ເລື່ອນການປີ້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ການຈັດຕໍາແຫນ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ການສັ່ນສະເທືອນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນທິດທາງ
ການຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດເລື້ມຄືນ
ໃນລະບົບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, backlash ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການດໍາເນີນງານໂດຍກົງ.
ເຄື່ອງຈັກ CNC
ອຸປະກອນ semiconductor
ອຸປະກອນການແພດ
ຫຸ່ນຍົນທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ
ອັດຕາສ່ວນເກຍສູງສາມາດສັບສົນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມແບບວົງປິດ.
Oscillation ຫຼື vibration
overshoot ໃນລະຫວ່າງການວາງຕໍາແຫນ່ງ
ເວລາການແກ້ໄຂທີ່ຍາວກວ່າ
ໂປຣໄຟລ໌ການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສະຖຽນ
ການປະຕິບັດຕາມກົນຈັກເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ drivetrain ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ servo ເພື່ອບັນລຸການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບແລະຖືກຕ້ອງ.
ບັນຫານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນລະບົບທີ່ຕ້ອງການການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນແລະການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາ.
ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນສົມມຸດວ່າອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເກີນໄປມັກຈະເພີ່ມການສູນເສຍພະລັງງານ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທີ່ສູງຂຶ້ນ
ການລະບາຍຫມໍ້ໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດເວລາແລ່ນໃນລະບົບມືຖື
AGVs
AMRs
ຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ
ຖ້າການໃຊ້ພະລັງງານຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດມໍເຕີທີ່ພຽງພໍ, ອັດຕາສ່ວນຂອງເກຍຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ.
ລົດໄຟທີ່ຫຼຸດລົງເກີນກຳນົດອາດຈະປະສົບກັບການສວມໃສ່ທີ່ເລັ່ງ.
ການທົດແທນການຫລໍ່ລື່ນເລື້ອຍໆ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກິດ
ເກຍໃສ່
ເວລາຢຸດເຮັດວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຄູນແຮງບິດທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບອົງປະກອບຂອງກ່ອງເກຍພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ນີ້ສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມໍເຕີ BLDC ເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມໄວສະເພາະ.
ມໍເຕີບໍ່ຄ່ອຍບັນລຸຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ປະສິດທິພາບລະບົບຫຼຸດລົງ
ຄວາມສາມາດຂອງມໍເຕີບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້
ອັດຕາສ່ວນຂອງເກຍທີ່ສູງເກີນໄປອາດຈະບັງຄັບໃຫ້ມໍເຕີເຮັດວຽກຢູ່ນອກເຂດປະສິດທິພາບທີ່ເຫມາະສົມ, ຫຼຸດລົງທັງປະສິດທິພາບແລະການຕອບສະຫນອງ.
ບາງຄັ້ງເກຍກະປຸກໃຫ້ແຮງບິດຫຼາຍກວ່າທີ່ແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການ.
ຂອບຄວາມປອດໄພຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້
ອົງປະກອບ drivetrain ຂະຫນາດໃຫຍ່
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໂດຍລວມ
ເຄື່ອງຈັກທີ່ຕ້ອງການແຮງບິດ 30 Nm ອາດຈະຖືກອອກແບບດ້ວຍກ່ອງເກຍທີ່ສາມາດສົ່ງ 100 Nm ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນປະໂຫຍດ, ການຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ມເຕີມສາມາດແນະນໍາການປະນີປະນອມການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນໃນເວລາທີ່ມໍເຕີ BLDC ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈັບຄູ່ກັບອັດຕາສ່ວນເກຍຕ່ໍາໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍລວມທີ່ດີກວ່າ.
ການຕອບສະໜອງໄວຂຶ້ນ
ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ
ປະສິດທິພາບ servo ດີກວ່າ
backlash ຕ່ໍາ
ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ
ຊີວິດອົງປະກອບທີ່ຍາວນານ
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະຫນາດມໍເຕີແລະອັດຕາສ່ວນຂອງເກຍຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບພຽງແຕ່ອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງຫຼາຍ.
ຖ້າລະບົບມໍເຕີ BLDC ຂອງທ່ານສະແດງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ອັດຕາສ່ວນເກຍອາດຈະສູງເກີນໄປ:
✅ເລັ່ງຊ້າ ແລະຕອບສະໜອງ
✅ ອຸນຫະພູມກ່ອງເກຍຫຼາຍເກີນໄປ
✅ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຈໍາກັດ
✅ມີຮອຍແຕກຊັດເຈນ
✅ປັບ servo ຍາກ
✅ໃຊ້ພະລັງງານສູງ
✅ ມີບັນຫາການບຳລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ
✅ ປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີບໍ່ມີປະໂຫຍດ
✅ ສະຫງວນແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປ
✅ ຫຼຸດປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທັງໝົດ
ອັດຕາສ່ວນເກຍແມ່ນສູງເກີນໄປເມື່ອແຮງບິດເພີ່ມເຕີມບໍ່ປັບປຸງການປະຕິບັດຂອງແອັບພລິເຄຊັນອີກຕໍ່ໄປ ແລະແທນທີ່ຈະເປັນການແນະນໍາການຄ້າເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າລົງ, ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ backlash, ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ລະບົບມໍເຕີ BLDC ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດບັນລຸການປະສົມປະສານທີ່ສົມດູນຂອງ ແຮງບິດ, ຄວາມໄວ, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື , ຮັບປະກັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງກ່ອງເກຍສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແທນທີ່ຈະຈໍາກັດມັນ.
ກ ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບປະສິດທິພາບຂອງມໍເຕີ BLDC ທີ່ດີກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່ການຄູນແຮງບິດເພີ່ມຂຶ້ນກັບອັດຕາສ່ວນເກຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເກີນໄປແນະນໍາການສູນເສຍປະສິດທິພາບ, backlash, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ການຕອບສະຫນອງຊ້າລົງ, ການຈໍາກັດຄວາມໄວ, ແລະການສວມໃສ່ກົນຈັກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ລະບົບມໍເຕີ BLDC ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບປະມານປະສົມປະສານທີ່ສົມດູນຂອງແຮງບິດ, ຄວາມໄວ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ໂດຍການເລືອກອັດຕາສ່ວນເກຍເກຍທີ່ດີທີ່ສຸດແທນທີ່ຈະເປັນອັດຕາສ່ວນສູງສຸດທີ່ມີຢູ່, ວິສະວະກອນສາມາດບັນລຸການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີກວ່າ, ຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາ, ແລະການປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບໃນທົ່ວຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ການຫຼຸດຜ່ອນເກຍແມ່ນຂະບວນການຂອງການໃຊ້ເກຍເພື່ອຫຼຸດລົງຄວາມໄວຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມແຮງບິດຜົນຜະລິດຂອງມັນ. ໃນລະບົບມໍເຕີ BLDC, ກ່ອງເກຍເຊັ່ນ: ກ່ອງເກຍດາວເຄາະອະນຸຍາດໃຫ້ມໍເຕີຂັບເຄື່ອນການໂຫຼດທີ່ຫນັກແຫນ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມໄວແລະແຮງບິດ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ວິສະວະກອນໃຊ້ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸແຮງບິດຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຈັດການການໂຫຼດ, ຫຼຸດຜ່ອນ inertia ທີ່ສະທ້ອນ, ແລະເປີດໃຊ້ມໍເຕີ BLDC ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເພື່ອຂັບລົດຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ້ອງການ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນຫຸ່ນຍົນ, ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ແລະລະບົບການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ຕ້ອງການແຮງບິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມໄວຕ່ໍາ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ການຫຼຸດຜ່ອນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນຈະກາຍເປັນຜົນຕອບແທນໃນເວລາທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງບິດແມ່ນ outweighed ໂດຍຜົນກະທົບທາງລົບເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບຕ່ໍາ, ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ backlash, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ການຕອບສະຫນອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າລົງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດຄວນດຸ່ນດ່ຽງແຮງບິດ, ຄວາມໄວ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະປະສິດທິພາບ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ເມື່ອອັດຕາສ່ວນເກຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂັ້ນຕອນຂອງເກຍເພີ່ມເຕີມແມ່ນມັກຈະຕ້ອງການ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນແນະນໍາການສູນເສຍກົນຈັກຈາກຕາຫນ່າງເກຍ, bearings, ແລະ lubrication. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບໂດຍລວມແລະເພີ່ມການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເຊັ່ນ: AGVs, AMRs, ແລະຫຸ່ນຍົນໂທລະສັບມືຖື.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ແມ່ນແລ້ວ. ອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິມີໄລຍະເກຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມການຕອບໂຕ້ສະສົມ. backlash ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະຫຼຸດລົງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ, ການເຮັດຊ້ໍາອີກ, ແລະຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາເຊັ່ນອຸປະກອນ semiconductor, ເຄື່ອງຈັກ CNC, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະລະບົບຫຸ່ນຍົນ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ແມ່ນແລ້ວ. ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດເກຍທີ່ສູງຂຶ້ນຈະສ້າງແຮງສຽດສີເພີ່ມເຕີມພາຍໃນກ່ອງເກຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເລັ່ງການສວມໃສ່ຂອງອົງປະກອບ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການທັງຫມົດຂອງເກຍແລະລະບົບມໍເຕີ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ການຫຼຸດຜ່ອນເກຍຫຼຸດລົງຄວາມໄວຜົນຜະລິດໃນອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບອັດຕາສ່ວນເກຍ. ໃນຂະນະທີ່ແຮງບິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງເກີນໄປສາມາດຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈັກສູງສຸດແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການເຄື່ອນໄຫວໄວ, ການເລັ່ງໄວ, ຫຼືເວລາວົງຈອນສັ້ນ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ສັນຍານເຕືອນທົ່ວໄປປະກອບມີການເລັ່ງຊ້າ, ຄວາມຮ້ອນຂອງກ່ອງເກຍຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມໄວສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ, backlash ສັງເກດເຫັນ, ການປັບ servo ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການຕອບສະຫນອງຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງກ່ອງເກຍອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຈໍາເປັນ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ແມ່ນແລ້ວ. ກ່ອງເກຍ Planetary ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຫນາແຫນ້ນ, ແລະສາມາດຮັບມືກັບການໂຫຼດຂອງແຮງບິດສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງເພາະວ່າຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມສາມາດແນະນໍາການສູນເສຍປະສິດທິພາບ, ຜົນກະທົບແລະຂໍ້ຈໍາກັດການຕອບສະຫນອງ. Besfoc ແນະນໍາໃຫ້ເລືອກອັດຕາສ່ວນຕ່ໍາສຸດທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຄໍາຕອບ Besfoc:
ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການປະເມີນແຮງບິດທີ່ຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຄວາມໄວ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ, ເປົ້າຫມາຍປະສິດທິພາບ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງບິດສູງສຸດຢ່າງດຽວ, ວິສະວະກອນຄວນເລືອກອັດຕາສ່ວນເກຍທີ່ສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ສົມດູນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ.
ວິທີການເລືອກ Brushless DC Motor ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ນໍາພາທາງລົດໄຟ (RGV)?
ເປັນຫຍັງຫຸ່ນຍົນທໍາຄວາມສະອາດແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຈຶ່ງໃຊ້ BLDC Motors?
ວິທີການເລືອກມໍເຕີ BLDC ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຍານພາຫະນະປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຫຸ່ນຍົນ?
ເຄື່ອງຈັກ Servo ປະສົມປະສານປັບປຸງປະສິດທິພາບເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ກໍລະນີຫຸ່ນຍົນແນວໃດ?
ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກມໍເຕີ Stepper Waterproof ສໍາລັບລະບົບຊົນລະປະທານອັດຕະໂນມັດ?
ເຄື່ອງຈັກ Stepper ກັນນ້ໍາປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນເຄື່ອງຈັກປຸງແຕ່ງອາຫານແນວໃດ?
ມໍເຕີ Stepper ກັນນ້ໍາມີບົດບາດຫຍັງແດ່ໃນລະບົບບໍາບັດນ້ໍາແລະການກັ່ນຕອງ?
© ສະ 2024 ຫງວນລິຂະສິດ Changzhou BESFOC MOTOR CO., LTD.